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①機(jī)械密(mì)封拆卸(xiè)不當。
在更換非能量端的機械(xiè)密封時,發現(xiàn)在裝配過程中,動環上的密封O形圈沒有正確安裝。
O型圈墊片(piàn)本應安裝在(zài)動環座上的密封槽外,但裝配審查發現,O型圈沒有安裝這樣的裝置,而是誤安裝(zhuāng)在拉簧定位件外,使拉簧變形,不能(néng)完全起到軸向靜(jìng)密封(fēng)的作用,造成泄漏。
②機械密封中的冷凍水壓力過高。
機械密封蓋的粘附力由移動環上的拉伸(shēn)彈簧施加。當結冰水壓過高時,水壓會作用在動、靜環上,因為靜環是動(dòng)的、不(bú)動的,所以水壓(yā)會激勵動環,將拉簧壓縮到靜環的同一位置,從而減弱或消除動、靜(jìng)環表麵(miàn)的附著力,造(zào)成書皮滲漏。
大(dà)修後,在能量端的機器密封中注入(rù)冷(lěng)凍水,以測試泄漏情(qíng)況。進水閥開啟2/3次,機器密封完整無(wú)泄漏。當水閥打開超過2/3次時,機器密封泄漏。
三方初步斷定是水壓過大造成的,提(tí)出電機維修後再投入運行,以便進一步追查,找出其漏水的原因(yīn)。
(3)動靜環蓋破裂。
這(zhè)是前(qián)幾(jǐ)次泵密封泄漏(lòu)的重要原因。
能量端和非能量端的機械密封在同一根軸上拆卸,葉輪裝置在軸的旁邊,軸兩端的軸承形象地支撐著。
當一起更換能量端或非能量端的機械密封(fēng)時,須先裝配相應(yīng)端的軸承(軸承座(zuò))並存放在舊的機械密封(fēng)中,並安裝新的機械密封(fēng)。此時由於(yú)軸和葉輪的重力,保證了一端由(yóu)軸承支撐的葉輪和軸管向下塌陷,軸向無軸承端歪斜。
由於未拆(chāi)卸(xiè)的一端靜環用螺栓活套固定在泵端蓋上(shàng),動環活套在軸上,又(yòu)由(yóu)於靜環內圈與軸的配合間隙很小,當重要官崩歪斜時,會造成:
a、一端的(de)靜、動環錯位,使靜、動環密(mì)集的書(shū)皮相互擠壓,產生碎片;
b、軸在不拆(chāi)卸的情況下(xià)間接壓在靜環內圈上(shàng),導致靜環(huán)蓋斷裂(liè)或折斷。
了解並綜合前麵的更換(huàn)操作,之所以(yǐ)一端更換(huàn)良好,另一端機械密封泄漏,都是由上述部件引起的。
其實91看片操作人員也想過一個問題,隻是(shì)采取(qǔ)的步驟(zhòu)不對:前幾次拆卸端的軸是用竹筍掛起來的,防止軸左右擺動。理論運行證明,這種吊(diào)裝步驟(zhòu)是非常錯誤的,特別(bié)是對於這種(zhǒng)重型真空泵機械密封裝置不實用。原因是很難完全掌握吊點和筍瓜的張力,很(hěn)難防止軸左右擺動。